新钢公司二铁厂铸铁铁水烘罐攻关获得成功,这项技术实施后,不仅可减少煤气燃烧产生的废气量,有助于环保,还可延长铁罐寿命,年可降成本342万元,具有较好的推广价值。
新钢公司二铁厂原有铁水烘罐技术沿用多年,技术陈旧,使铁水罐寿命不甚理想,煤气消耗量大,烘罐产生的废气对员工的身体健康和周边环境均有影响,难以满足日益严格的环保要求。对此,该厂根据铁水罐内衬耐材性质,借鉴高炉、热风炉烘炉原理,制定了烘罐曲线,推行烘罐测温制度,建立测温台帐,并根据烘罐温度上升趋势调节煤气阀开度,按合理的空燃比控制煤气流量,提高煤气燃烧效率,从而达到了降低烘罐煤气消耗及提高烘罐质量的目的。针对高炉煤气燃烧性质,将其着火点控制在550℃至650℃之间,当烘罐温度达到700℃左右关闭焦炉煤气的长明火,以减少常开燃烧时间。
据测算,通过革新这一工艺后,烘烤一个铁水罐,节约费用4.2万元,每年按烘罐80个计算,年降煤气等消耗费用342万元,年减少废气中二氧化碳排放量达2.53万吨,并且有效提高了铁水罐运行质量,延长铁水罐使用寿命,铁水罐使用寿命平均由实施前500罐次左右提高到现在的750罐次以上。 |