“搞现场改善,有点像‘蚂蚁啃骨头’,每天啃下一点小问题,时间一长就一定能取得实效。”宝钢股份热轧厂2050产线技术员吴真权说。自去年以来,他们凭借“蚂蚁啃骨头”的精神,突破了产线热装热送、提升粗轧轧制效率等多个技术瓶颈难题。今年一季度,热轧厂2050产线生产达到了历史同期最好水平,超额完成了预定指标。
牵住“牛鼻子”
在2050产线,燃耗占可变动生产成本的60%左右。可以说,降低燃耗,就是牵住了2050产线降本工作的牛鼻子。然而,历经两轮任期制目标的成本压缩,2050产线的成本下降空间已然有限,过去通过简单的改造就可大幅降本的项目也已不复存在,余下的皆是难啃的硬骨头。产线必须提升管理手段,才能改进现状,热装热送是其中之一。
由于2050产线品种规格复杂,下线品种占比较大,且物流运输流程长,提高热装热送难度很大,几乎不可能取得突破。去年下半年至今,在制造管理部的支持下,热轧厂向不可能发起了挑战。为了第一时间协调热板坯的调配运送,热轧厂与宝信软件协同,在较短的时间内,开发了一条热试系统。在这个系统上,无论制造部、炼钢厂还是热轧厂的技术员都能立刻调阅最新的板坯情况,方便及时编入轧制计划。热坯生产出来后,往往受制于计划规则的约束,不能及时编入计划,热轧厂技术主管张志超主动牵起这个攻关重任,针对制约性问题开展了多个技术突破性改进,有力提升了产线自由轧制能力。管理和技术手段备齐后,相关人员都高度重视,不时跟踪板坯进度,一旦2050产线板坯库操作工发现有合适热送板坯,都会与制造管理部计划编制员立刻沟通,调整轧制计划,一块热坯也不放过,有效利用了热坯资源。
由此,2050产线的热装热送比例稳步上升,热装率达到30%以上,为降低燃耗作出了贡献。
消除“副作用”
2014年底,2050产线粗轧区域增添了大侧压机,它能有效提升炼钢工序的连铸效率,突破宝钢股份内部的产能瓶颈。但它也带来了一个“副作用”,大侧压机增加了2050产线板坯的运输时间,增加了温降。为了保证产品质量,加热炉必须提升温度确保产品质量,这对加热炉的燃耗是一个较大损耗。
用最少的道次完成粗轧轧制,提升粗轧轧制效率就此提上了议事日程。这并非易事,2050产线的品种多、规格多、工艺变化大,稍有不慎就容易废钢,很难形成规律。但这个难题不攻克,粗轧轧制节奏和成本控制很难提升。热轧就此成立了一个达十多人的跨厂部协同小组,如蚂蚁啃骨头般,一步步稳扎稳打地慢慢调整。吴真权说:“改进需要勇气,一旦发生废钢,就会造成较大损失,需要特别谨慎。”在长达一年的持续改进中,现场当班操作人员与技术员紧密配合,发现生产异常,立刻沟通调整。为了保证厂内生产的稳定顺行,现场操作工有时一天内就要调整十几次,至于实验室的模型调整,技术员自己已经记不住调整的次数。
在如此大压力的紧密调整下,2050产线的粗轧效率有了明显的提升,40%以上带钢减少了轧制道次,并在巩固经验后持续提升,有效降低了燃耗。
精益更求精
现在,2050产线的技术员与操作员间建了个微信群,产线上发生的大小事都会第一时间在微信群中报备,第一时间解决。“晚上睡觉前,也要翻翻手机,看看现场有没有要协调的事”,工程师王维说,解决现场问题不仅要技术,更要速度。这种精益求精和快速响应的精神已成为2050产线员工的共识,融入了日常操作中,有效地促进了降本。
打开报表,跟踪和分析过去一天的燃耗情况,变成炉区工程师贾凌锋每天上班的第一件事,运行班组每次交接班时,当班操作人员都会先看一眼上一个班的燃耗情况,做个对比,心中有数。如果燃耗出现波动,会立刻分析原因,争取在班内解决。一次,操作人员朱晓明发现2050产线加热炉一段时间经常冒黑烟的现象,判断加热炉的热效率在下降,会造成燃料的浪费,立刻找来仪表控制人员现场分析原因,在较短时间内完成了数据分析和操作调整,解决了冒黑烟的问题。这并非个例,岗位降本已融入2050产线每名员工心中,成为行为习惯。
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