近期,马钢长材事业部南区连铸分厂以“五小”活动为推手,开展节支降耗。其中,单辊使用周期的延长,相应提高了铸坯质量,延长了设备的更换周期,每套扇形段的足辊消耗量减少了50%,可为企业节约维修成本1.3万元,一年可节约维修成本几十万元。
该分厂在职工中开展“五小”活动,实现了用“小技术”节约“大成本”。技术人员对3号异型坯连铸机原先足辊进行了技术改造,将内外迷宫环由原来的冷装配合改为热装过盈配合。同时,增大外迷宫环的直径,使其与足辊的间隙缩小,并严格控制辊子轴向窜动量,由原来≤3mm改造为≤1.5mm,使钢渣浸入轴承的机率大幅降低,提高了足辊内润滑脂的存油时间,大大改善了足辊的润滑状况,延长了辊子的使用寿命。 |